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聲波清灰技術(shù)是國際和國內(nèi)清灰領(lǐng)域的一項前沿技術(shù),聲波清灰系統(tǒng)的核心是聲能器,它以0.5~1.2 MPa的壓縮空氣為動力源,使聲能器內(nèi)部的膜片產(chǎn)生振動。發(fā)出低頻、高能的球形聲波,通過擴(kuò)聲筒將聲波通過氣體介質(zhì)傳送到粉塵微粒聚積區(qū)域,聲波作用使空氣分子與粉塵微粒產(chǎn)生振蕩,從而阻止粉塵微粒在物體表面聚實,使粉塵層處于疏松、剝離、浮動狀態(tài),在重力或氣流的作用下脫離附著體表面,可有效解決積灰架橋、板結(jié)的問題,達(dá)到清灰、清堵的目的。
4試驗方案
根據(jù)現(xiàn)場實際情況,我們在50 m2電除塵器的1#、2#、3#電場頂部分別各安裝了一臺江蘇鳳谷節(jié)能科技有限公司生產(chǎn)的FGSSC-A型聲波清灰器系統(tǒng)(見圖2、圖3)。該電除塵器原始主要參數(shù)如下:處理廢氣量:1 68000~230000 m3/h
廢氣溫度:<300℃
電場風(fēng)速:1.6~1.9 m/s
人口煙氣濃度:10~15 g/m3
電場數(shù):3
收塵極間距:406mm
收塵極型式:C型
收塵極有效面積:3078 m2
收塵極寬度:480 mm
收塵極振打方式:頂部電磁振打
電暈極振打方式:頂部電磁振打
高壓電源二次電流:200~300 mA
高壓電源二次電壓:60~70 kV
電場有效長度:11930 mm
允許氣體壓力:一6000—200 Pa
阻力損失:≤300 Pa
5運行分析
我們在安裝聲波清灰系統(tǒng)之前,在生產(chǎn)穩(wěn)定的情況下進(jìn)行了電除塵器監(jiān)測,見表1。
(1)安裝完聲波清灰系統(tǒng)后我們將聲波清灰與機(jī)械振打同時啟用運行了1個月后再次進(jìn)行電除塵器監(jiān)測。數(shù)據(jù)見表1。
(2)從前兩組監(jiān)測數(shù)據(jù)對照來看,聲波清灰系統(tǒng)投入運行前只用機(jī)械振打清灰,電除塵器出口煙氣排放平均濃度是135 mg/m3,投入運行后電除塵器出口煙氣排放平均濃度降到50 mg/m3,而且三個電場的二次電流、電壓都有所提高。我們將機(jī)械振打停掉單獨運行聲波清灰系統(tǒng)一個月后再次對電除塵器進(jìn)行監(jiān)測(見表1)。(3)從所監(jiān)測的數(shù)據(jù)來看,停掉機(jī)械振打裝置,單獨由可調(diào)聲波清灰系統(tǒng)進(jìn)行清灰,電除塵器出口煙氣排放平均濃度為62 mg/m3比聲波輔助清灰時略有增加,但較之單獨使用機(jī)械振打時的排放濃度也大大降低。
6試驗結(jié)論
通過長時間的試驗運行分析,我們總結(jié)出電除塵器聲安裝波清灰系統(tǒng)后有以下優(yōu)點:
(1)強(qiáng)度可調(diào),清灰均勻,能滿足不同粉塵及工況的清灰要求。
(2)可有效清除電除塵器極板、極線表面積灰,提高電除塵效率,降低煙粉塵的排放濃度。
(3)無機(jī)械傳動,避免了因機(jī)械故障引起的停機(jī)現(xiàn)象,對被清灰的部件表面不產(chǎn)生機(jī)械損傷,有利于提高設(shè)備壽命。
(4)生產(chǎn)效率得到大幅度提高,適應(yīng)企業(yè)文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)的要求,真正實現(xiàn)現(xiàn)代企業(yè)的自動化監(jiān)控、管理。
(5)特別適合于積灰嚴(yán)重的舊電除塵器設(shè)備改造。
從上可知:聲波清灰器的清灰效果明顯優(yōu)于傳統(tǒng)的機(jī)械振打,電除塵器使用聲波清灰與機(jī)械振打相結(jié)合的效果最佳;而單獨使用聲波清灰系統(tǒng)也能大大提高電除塵的除塵效率,降低煙粉塵排放濃度,減少故障停機(jī)時間,完全可以在電除塵器上推廣應(yīng)用。