熱門關(guān)鍵詞:
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電除塵器高頻改造后,通過對(duì)振打系統(tǒng)、電場(chǎng)參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化運(yùn)行,有效地降低了煙塵排放濃度及電除塵器的電耗率,達(dá)到節(jié)能與環(huán)保雙優(yōu)。
1前言
在中國(guó)國(guó)內(nèi)火電公司安裝3臺(tái)650MW的燃煤發(fā)電機(jī)組,采用靜電除塵器除塵,一個(gè)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的2be486 / 2-5雙室臥式電除塵器各爐的安裝,頂部電磁振動(dòng)系統(tǒng)。電除塵器運(yùn)行以來,運(yùn)行正常,除塵效率達(dá)到設(shè)計(jì)值的99.81%,出口粉塵排放濃度(設(shè)計(jì)60 ~ 80 mg/Nm3 100mg/Nm3),單電除塵器在高達(dá)37000kw H功耗條件下鍋爐除塵,電除塵廠0.35%率。為了減少能源消耗,金電公司于2013年3月2014年6月~分別對(duì)三機(jī)組電除塵器改造,主要內(nèi)容如下:一、兩對(duì)高頻電源的改進(jìn)電力供應(yīng)、清洗系統(tǒng)的江蘇鳳谷節(jié)能科技商務(wù)清灰器三或四臺(tái),五電控制柜元件的更換和控制優(yōu)化軟件原有的電磁振動(dòng)系統(tǒng)不變。通過以上改進(jìn),單電除塵器從原來的37000kw功耗降到22000kw H,H,除塵設(shè)備廠從0.3%下降到0.2%的電率、比能耗指標(biāo)下降30%;出口含塵濃度的ESP 60 ~ 80毫克/立方米減少到25 ~ 30毫克/立方米一下降50%。達(dá)到改造的預(yù)期效果。
2.員電場(chǎng)內(nèi)部積灰導(dǎo)致跳閘
這家公司的入爐煤大多為本地劣質(zhì)無煙煤,灰份在40%以上(設(shè)計(jì)值38%),粉塵比電阻最高可達(dá)到9.56歐姆到1012歐姆cm。高比電阻粉塵帶來難以捕集、粉塵粘附性高、在電場(chǎng)內(nèi)部形成反電暈等不利影響。隨著運(yùn)行時(shí)間增加,電場(chǎng)內(nèi)部積灰逐漸增加,極間距減少。一、二電場(chǎng)由工頻電源改為高頻電源后,運(yùn)行中捕集的高比電阻粉塵較之前更多,因而一、二電場(chǎng)極板、極線上的積灰增多,頻繁引起電場(chǎng)過流保護(hù)跳閘。
2.2 國(guó)家新排放標(biāo)準(zhǔn)的影響
2014 年7 月,隨著環(huán)保排放新標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái),電除塵器出口煙塵濃度面臨著踩紅線的風(fēng)險(xiǎn),必須對(duì)電除塵器的運(yùn)行進(jìn)行進(jìn)一步的優(yōu)化,以期將出口煙塵濃度控制在20mg/Nm3以下,電除塵器廠用電率控制在0.18%以下。
3 優(yōu)化措施
3.員優(yōu)化電磁振打系統(tǒng)運(yùn)行,提高清灰效果。
電除塵器的除塵效率主要取決于電場(chǎng)強(qiáng)度的大小,而電場(chǎng)強(qiáng)度又與電極之間的電暈電壓和電流有關(guān),我們將電暈電壓和電暈電流之間的關(guān)系稱為伏安特性,據(jù)之繪制的曲線圖稱為